菱控电子:主轴驱动器al-12报警的维修
故障现象:一台配套fanuc 11m系统的卧式加工中心, 在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示12号报警。
分析与处理过程:交流主轴驱动器出现12号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下: 驱动器维修
1)电动机输出端或电动机绕组局部短路。
2)逆变功率晶体管---。
3)驱动器控制板故障。
根据以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机饶组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机电枢线,用万用表检查逆变晶体管组件的集电极(c1、c2)和发射极(e1、e2)、基极(b1、b2)之间,以及基极(b1、b2)和发射极(el、e2)之间的电阻值,与正常值(表7-25所示)比较,检查发现c1-e1之间短路,即晶体管组件己损坏。为确定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。检查方法如下: 驱动器维修
1)取下直流母线熔断器f7,合上交流电源,输入旋转指令。
2)按表7-26、表7-27的引脚,通过驱动器的连接插座cn6、cn7,测定8个晶体管(型号为etl91)的基极b与发射极e间的控制电压,并根据cn6、cn7插脚与各晶体管管脚的对应关系逐一检查(以发射---参考,凤岗安川驱动器维修,测量b-e正常值一般在2v左右)。检查发现1c~lb之间电压为0v,证明c~b极击穿,同时发现二极管d27也被击穿。
在更换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为al-19。根据本章前述,驱动器al-19报警为u相电流检测电路过流报警。 驱动器维修
为了进一步检查al-19报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。
检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+24v、+15v、+5v均正常,但-15v电压为“0”。进一步检查电源回路,凤岗伺服驱动器维修电话,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换7915后,-15v输出电压正常,主轴al-19报警消除,机床恢复正常。 驱动器维修
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伺服驱动器维修检测的七大方法,看完你有所收获!伺服驱动器是用来来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于---的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现---的传动系统定位,目前是传动技术的产品。
1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
处理方法:可以用直流电压表检测观察。
2、电机在一个方向上比另一个方向---
(1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。
处理方法:检测或查出正确的相位。
(2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
(3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。
处理方法:重新设定。
3、电机失速
(1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:可以尝试以下方法。
a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
b.如使用测速机,将驱动器上的tach+和tach-对调接入。
c.如使用编码器,将驱动器上的enc a和enc b对调接入。
d.如在hall速度模式下,将驱动器上的hall-1和hall-3对调,凤岗力士乐驱动器维修,再将motor-a和motor-b对调接好。
(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5v编码器电源。---该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,---该电压是对驱动器信号地的。
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